拐彎皮帶機的動力傳輸是通過傳動滾筒與輸送帶,通過彼此摩擦力的效果然后發(fā)作動能的傳遞,因為滾筒是由鐵質(zhì)筒體和旋轉(zhuǎn)通心軸兩部分組成,為了增大筒體外表與輸送帶外表的摩擦力,在筒體外表硫化一層帶V形凹槽的橡膠套,然后通過增大摩擦力而確保輸送帶的傳動。因為裝船機尾車作業(yè)攪擾,BM皮帶輸送機無法全程加裝防雨罩,在實踐作業(yè)過程中,皮帶輸送機在雨、霧、霜、雪等濕度大的氣候條件下,極易發(fā)作打滑或空轉(zhuǎn)的現(xiàn)象,因打滑導(dǎo)致流程中止,不只衍生流程其它設(shè)備的毛病,并且形成各轉(zhuǎn)接點的沖擊和灑料,一起頻頻的發(fā)動加劇了滾筒和輸送帶的磨損,增加了電耗,使生產(chǎn)成本和修理成本上升,大大降低了輸送機的作業(yè)功率。
1、拐彎皮帶機問題狀況剖析
通過現(xiàn)場勘查、剖析,發(fā)現(xiàn)形成嚴(yán)峻打滑現(xiàn)象的原因是因為滾筒與輸送帶長期作業(yè)后,膠面發(fā)作碳化,外表變得潤滑短少彈性,在高濕度條件下,輸送帶外表和滾筒包膠外表摩擦力不足,無法正常將驅(qū)動滾筒的作業(yè)速度通過摩擦力傳遞到承載皮帶上,在發(fā)動或上料的瞬間滾筒不能帶動皮帶按照正常速度作業(yè),導(dǎo)致皮帶打滑,使得煤炭散落并中止流程。
2、拐彎皮帶機解決計劃的斷定
為避免濕潤狀況下因為滾筒和輸送帶之間的摩擦因數(shù)減小形成的打滑現(xiàn)象,建議選用摩擦系數(shù)更
大,耐磨功能更強的資料包膠的滾筒。依據(jù)對相關(guān)領(lǐng)
域的研討及市場調(diào)研,目前硫化工藝可以將小型陶瓷塊固定于滾筒的包膠層,通過功能指標(biāo)的丈量,決議對此計劃進行立項,見下表。
陶瓷包膠滾筒是在原有滾筒筒皮上冷粘一層陶瓷耐磨板,是德國TIPTOP公司選用含量92%的氧化獨立的外表帶顆粒的陶瓷片,經(jīng)特別的工藝與橡膠結(jié)合,并深深的嵌入橡膠里。用此高新資料覆于傳動滾筒上,可大大提高傳動滾筒的摩擦系數(shù)和抗磨損功能。依據(jù)表中數(shù)據(jù)可得,濕潤狀況下,陶瓷滾筒摩擦系數(shù)可達0.50~0.80,比普通橡膠滾筒枯燥工況下的摩擦系數(shù)還要高,此資料是解決輸送機打滑問題的更佳挑選。
3、拐彎皮帶機使用狀況總結(jié)
在試驗過程中,在原廢舊驅(qū)動滾筒上進行改造。首要,對滾筒的殘膠進行鏟除,然后用專用的打磨機對筒皮進行打磨、拋光,使得外表潔凈無銹蝕,再用專用的清洗劑進行清洗,去除殘存雜質(zhì),若外表有水,應(yīng)待其枯燥后再行下一步工序。將固化劑均勻的涂改在滾筒外表及陶瓷膠板背面上,并使兩者徹底枯燥后進行張貼,涂改固化劑的程序可多操作幾回,然后確保二者的張貼結(jié)實程度。在硫化過程中,用碾壓輪不斷碾壓,以確保膠板與滾筒張貼結(jié)實有用無氣泡。最終,用膠料對接縫處進行填充,確保包膠層外表油滑無裂縫,并在枯燥后進行打磨,增大包膠層邊際的承載才能。
在通過現(xiàn)場長達8個月的作業(yè)試驗過程中,針對皮帶輸送機的作業(yè)作業(yè)進行了具體的盯梢調(diào)研,雨、霧、雪等惡劣氣候,改造后的拐彎皮帶機均未發(fā)作過打滑或空轉(zhuǎn)的毛病。